溫度控制閥在生產(chǎn)實(shí)踐過程中發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)玻殼的自動壓機(jī)沖壓油缸在動作過程中出現(xiàn)顫抖現(xiàn)象,并且顫抖動作時強(qiáng)時弱,但基本能夠完成全部動作。根據(jù)故障現(xiàn)象為液壓油缸動作不良,判斷出溫度控制閥閥芯在動作過程中有顫抖動作,其原因可分為電氣和機(jī)械兩大部分。因電氣故障處理較快,為盡快維修,故從電氣處理開始。
1、電氣部分 設(shè)為電氣部分出現(xiàn)故障,則有可能為控制信號串人交流信號、接線端子松動.連線接觸不良。信號發(fā)生回路硬件故障,伺服放大回路硬件故障等原因。經(jīng)檢查,可以排除控制信號串入交流信號的可能,接線端子牢固無松動現(xiàn)象,連線無接觸不良,更換信號發(fā)生回路硬件模塊和伺服放大回路硬件模塊,故障現(xiàn)象依舊,采用示波器測量,信號正常。至此,基本排除電氣部分故障。
2、液壓部分 分別依次排除以下故障的可能性:油壓管道和油缸內(nèi)有空氣、液壓油污染、油缸內(nèi)漏嚴(yán)重、控制油路和主油路壓力不穩(wěn)定。后認(rèn)定是溫度控制閥本體故障。更換溫度控制閥先導(dǎo)部分.開機(jī)正常。 經(jīng)拆開檢查,發(fā)現(xiàn)力矩馬達(dá)導(dǎo)磁體與銜鐵縫隙中有許多金屬屑,相當(dāng)于減小了銜鐵在中位時的每個氣隙長度g。根據(jù)《液壓控制系統(tǒng)》的分析結(jié)論:當(dāng)|x/g |>1/3時(x為銜鐵端部偏離中位的位移),銜鐵總是不穩(wěn)定的。因此認(rèn)為液壓系統(tǒng)中的金屬屑被吸附在永磁體上,減小了氣隙長度g,破壞了力矩馬達(dá)原有的靜態(tài)特性,是本次故障的根本原因。 維護(hù)措施 針對本次故障原因,以及分析的其他可能,采取了以下措施:
1、定期更換油路濾芯,清理變質(zhì)油 由于此次故障由液壓油中金屬污染造成,因此定期更換該系統(tǒng)油路中的濾芯,放掉濾油器中存油,可防止污物進(jìn)入溫度控制閥,有效的防止故障發(fā)生,延長溫度控制閥的運(yùn)行時間。 力矩馬達(dá)和先導(dǎo)閥完全浸泡在與回油相通的油液里,位置又處于管道的盲端,所以該處的油液幾乎不流動,易氧化變質(zhì),因此需定期放掉變質(zhì)的液壓油。
2、定期更換液壓油,加強(qiáng)液壓油的管理 液壓油在長期工作中會氧化焦化,并且液壓系統(tǒng)中的泵.閥、油缸等的磨損,會產(chǎn)生一些金屬屑,它們會降低液壓油的品質(zhì),造成故障。根據(jù)近幾年液壓油使用周期和油品化驗(yàn)結(jié)果,要每10個月更換一次液壓油,才能保證設(shè)備無計(jì)劃外停機(jī)。
3、定期更換溫度控制閥 此次故障的直接原因?yàn)榱伛R達(dá)被污染導(dǎo)致溫度控制閥動作不良,因此定期清洗、更換力矩馬達(dá)和先導(dǎo)閥,防止污染,從而杜絕故障發(fā)生。溫度控制閥的裝拆應(yīng)在盡可能干凈的環(huán)境中進(jìn)行,操作時應(yīng)先去掉接到溫度控制閥上的電氣信號,再卸掉液壓系統(tǒng)的壓力,然后拆下溫度控制閥。在干凈、相容的商用溶劑中清洗所有的零件,零件可以晾干或用軟氣管以潔凈、干燥的空氣吹干。清洗后的溫度控制閥,可以作為備件輪流使用,降低費(fèi)用。
4、定期更換檢查電氣信號,緊固接線端子,防止松動,檢查連線,防止接觸不良 溫度控制閥是精密制造的機(jī)電一體化產(chǎn)品,精度極高,對污染十分敏感,它在維護(hù)、清潔及對維護(hù)工作重要性的認(rèn)識等方面的要求非常高,在實(shí)際使用中一定要引起足夠的重視。
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